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筛运焦系统影响焦炭粒度的分析研究

期刊:燃料与化工DOI:10.16044/j.cnki.rlyhg.2018.02.003

筛运焦系统影响焦炭粒度的分析研究

作者及机构
本研究由河北中煤旭阳焦化有限公司的孙凤芹、朱立坤与邢台旭阳科技有限公司的杨双印合作完成,发表于2018年3月的《燃料与化工》(*fuel & chemical processes*)第49卷第2期。


学术背景与研究目标

焦炭在高炉中承担热源、还原剂和料柱骨架三重作用,其粒度(grain size)直接影响高炉运行效率。随着高炉大型化发展,对焦炭质量(尤其是粒度稳定性)的要求日益严格。然而,焦炭在筛运系统(screening and transfer system)中经历晾放、溜槽摔打、振动筛分、仓储等环节后,粒级分布易发生劣化。为此,本研究系统分析了筛运焦系统各环节对焦炭粒度的影响因素,旨在通过工艺优化提高焦炭的冶金焦率(metallurgical coke yield),满足高炉生产需求。


研究流程与方法

1. 放焦流量控制

  • 研究对象:3#、4#焦台的两套筛运焦系统(输送能力均为180t/h),包含8台刮板放焦机、10条皮带运输机和4台振动筛。
  • 实验设计:通过变频器调节刮板机速率(频率范围15–25Hz),对比单台与双台运焦时的筛分比例。
  • 关键数据
    • 单台运焦时,25Hz下3#、4#焦台的筛分比例最优(54:46和56:44);
    • 双台运焦时,3#焦台9Hz+4#焦台15Hz的组合筛分比例达57:43。

2. 溜槽改造与摔打影响分析

  • 问题发现:焦炭经溜槽直落缓冲结构(落差点C、D)后,>40mm粒级比例下降2%–5%,25–40mm比例上升2%–3%。
  • 改造措施
    • 延长落焦点接料面积,缩短落焦点间距(如升高C点以减少与滚筒间距);
    • 对C301–C304等6条皮带溜槽进行结构优化。
  • 试验验证
    • 改造前:单次溜槽摔打使>40mm比例降低6.57%(83.23%→76.66%);
    • 改造后:降幅缩减至4.8%(80.77%→75.97%),冶金焦率显著提升。

3. 振动筛分流量优化

  • 试验条件:对比250t/h以下、280–320t/h、330–350t/h三种流量下的筛分效果。
  • 结果:流量越小筛分效果越好,但综合考虑生产效率,最优处理能力确定为280–320t/h(上层筛分比例59.93%)。

4. 焦仓布料模式研究

  • 模型试验:以花生(70%)、黑豆(22%)、小米(8%)模拟不同粒级焦炭,测试三种布料方式:
    • 均匀布料:混合均匀但操作复杂,且增加焦粉生成;
    • 同时放料:粒度稳定但实用性低;
    • 高点布料、低点放料:大块焦炭自然流向低点仓,含粉率最低,最终被选为最优方案。

主要结果与结论

  1. 放焦流量:单台25Hz或双台(3#9Hz+4#15Hz)为最佳控制参数。
  2. 溜槽改造:接料面积增大和落差缩短可使>40mm粒级损失减少1.77%–1.5%。
  3. 筛分流量:280–320t/h为振动筛高效运行区间。
  4. 仓储策略:高点布料、低点放料显著降低焦粉比例。

研究价值与创新点

  • 科学价值:首次系统量化了筛运焦系统各环节对焦炭粒度的损伤机制,提出“粒度保护”工艺链。
  • 应用价值:优化方案可直接应用于焦化企业,提升冶金焦率2%–5%,降低高炉燃料比。
  • 创新性
    • 通过物理模型(花生/黑豆/小米)模拟焦炭粒级分布,方法新颖;
    • 提出“溜槽接料面积延长”和“高低点布料”等工程改良措施,成本低且易实施。

其他亮点

  • 数据支撑充分:每项结论均基于多组对比试验(如二系、三系溜槽改造前后数据);
  • 工艺兼容性:研究兼顾生产效率与质量控制,如振动筛流量优化既保证处理能力又避免过度筛分。

(注:原文中未提及的基金项目及收稿日期等信息从略。)

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